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婺城企业努力向“机器换人”要红利

2014-06-30 10:26:31  来源:  婺城新闻网  作者: 记者 傅伟炎 通讯员 余旭行 徐进

  社会在巨变,经济在转型,过去30年经济发展曾经拥有最大的优势———低成本劳动力的优势,正不断弱化。同时,在环境承载约束受限、资源能源用工等要素的日益紧缺和经济形势严峻复杂的大背景下,企业单纯凭借廉价劳动力和资源消耗这种粗放式“外延扩张”模式生存将不可持续,婺城选择了“含金量”最高的技改投入———依靠技术创新驱动“内涵提升”实现稳健发展将是大势所趋,而“机器换人”,正是技改的核心

  但当低成本优势逐渐淡化,企业越来越发觉政府推行‘机器换人’是把握‘设备革命’大势的正确选择。当前,婺城制造要由人口红利转向技术红利、资本红利、人才红利仍需经历积累期。而‘机器换人’是顺应时代选择,符合当下企业发展实际,易学易用、见效快的‘技术升级捷径’。未来,工业企业在技术改造上的布局将更深刻地影响着后期的竞争地位。‘婺城制造’要成为“先进制造”的代名词,就必须在‘设备革命’阶段,与工业先发地区站在同一条起跑线上。”

  创大实业投入五千多万元万元实施年产200万套汽车铝合金轮毂生产线技改项目,产能增加30%,资源的消耗降低20%,去年10月投产以来,已实现产值7000万元;

  优胜美特投入一千多万元实施技改,在人员不增加的情况下,企业营收、利税均保持了30%以上的高速增长,并将头孢类药做到了业内前三名的佳绩;

  金华福立新型建材公司投入三千多万多元,购置新型多孔砖加工生产线及辅助设备,公司腾出原来的1/2面积,员工由100多人减为60多人,产值却同比增长一倍多……

  在婺城,越来越多的企业引进自动化生产设备,提升自身实力,加快实现转型发展。近年来,婺城工业技改投资保持稳步增长,其中“机器换人”投入占据很大比重。它带来的直接后果就是企业用工人数的相应缩减,不仅有效缓解了“用工难、用工贵”的困局,也在一定程度上缩减了企业的用工开支,而同步发生变化还有企业的人均产值、劳动生产率、产品合格率等均实现大幅度提升。“一增一减”之间,折射出的是人口红利日趋微薄情况下,我区推进“机器换人”的现实红利。

  以前一台机器需要三人管,现在一个人管三台机器,既轻松又高效

  “机器换人”先行先试,为企业换来发展先机

  走进浙江万里扬变速器股份有限公司齿轮加工车间,以往机器马达轰鸣嘈杂的场景不再,取而代之,几个工人轻点机台上电脑操作平面,就能轻松完成工作。

  而在6年前,公司年产近50万台变速器,生产员工人数约2000人,一台设备需要三个人操作。今年,随着乘用车变速器项目的竣工投产,年产变速器飙升至100多万台,而一线操作工人人数不到1500人。如今,随着自动生产线代替单机作业,一名工人就可以管控操作三至四台机器,人员减少了三分之一,而劳动效率、产能却增长了一倍以上。

  事实上,作为我区乃至我市较早实施机器换人的企业之一,万里扬早在2008年就开始在扩能项目实施过程中引入“机器换人”概念,凡是新增生产线尽可能采用自动化设备生产。近6年来,该公司投资10亿余元开展了“年产5万台重型汽车变速器技改项目”、“年产6万台全铝壳高档轻卡变速器技改项目”等一系列省、市重点技改项目,通过引进国际先进、国内领先的高精端数控生产设备,对公司产品的升级,产能的整合,资源的优化配置等工作,率先实施“机器换人”,提高了劳动生产率,有力推进企业转型升级。

  事实证明,这样的先行先试极具前瞻性、战略性。2008年开始,特别是2010年上市后,万里扬通过实施技改项目,大规模引进了数控智能化的高精尖生产检测设备,大大减少了劳动力成本,而且大幅提高了生产效率,提升产品质量的稳定性。目前,公司拥有各类生产设备3700多台套,其数控自动化设备占92%以上。

  得益于“机器换人”,齿轮加工生产线、装配生产线、铸造等环节均实现了人员精简,同时产品质量水平大幅提升。近年来,投放市场的各类变速器产品,反响良好,收到了客户的追捧。尤其是商用车变速器,曾经一度占据国内百分之六十的市场份额。

  “机器换人”,从字面上理解是通过“机器”替换“人”。它的直接目的是技术改造,通过设备升级、机器换新、引进流水线,改变以“人工”为主的工业生产方式,形成制造新优势,实现企业“二次出发”。万里扬高管任华林认为,“机器换人”不能简单地理解为买进机械化、自动化程度高的生产线,目标就达到了,还需要打通‘信息化建设、精益化管理和员工综合素质提高’三个关键节点。只有软硬兼施,才能让机器换人发挥效率效益最大化。

  相较水涨船高的人工工资,实现设备更新后,显然要划算很多

  “机器换人”减员增效,这笔账企业都会算

  为什么要机器换人?几乎无一例外,每一个参与其中的企业都认为:用工难、用工贵,企业不得不求助于“机器换人”化解难题。

  位于竹马工业功能区的福立砖瓦厂是一家传统建材企业,最多时曾经有100多名工人,年产砖不到五千万块。去年,企业投入3000多万元引进了多孔砖技改生产线。通过实施技改项目,企业实现了转型升级,露天生产变为室内生产,不用看老天的脸色;用地面积减少一半,工人减少了三分之一,而产能却是未技改之前的一倍以上,能耗减少一半。今年,长湖疏浚清淤工程中打捞上来的淤泥,每天都被该厂就近“化害为宝”,实现综合利用。

  企业负责人盛福社说,现在,雇佣一名工人的月工资和2012年相比,出现了30%的上涨。不仅如此,由于工资上涨较快,一些工人在薪酬方面还出现了攀比现象,一旦那家企业开出的工资高,一些工人便立即跳槽,给企业生产经营造成了很大的压力。不仅用工贵,特别是像他们这些劳动密集型企业,本地人一般不愿干,招工特难。如今企业引进了新生产线,用上了机器人,只需两人操作按钮,便可替代之前二三十人的工作量,而且产品质量还大为提升。

  “通过机器换人,工人劳动强度大为降低,而今60名工人就可年产一亿块新型多孔砖,员工减少了三分之一,而劳动生产率却提升了一倍。该不该换,这样的算术题谁都会算。”虽然投入了巨资,但盛福社还是为“机器换人”产生的高效叫好。

  “人工压力真的很大。考虑到熟练工放走了也不好找,只好满足他们高企的诉求。”优胜美特制药公司经理石海丰表示,企业成本上升最大的一块就是人工。为此,他们今年也投入巨资实施机器换人,添置了几台自动化包装设备。

  伴随物价上涨,生活成本的攀升推高劳动者的预期工资。记者发现,去年,我区工人工资普遍较2010年上涨20%到30%,部分基数较低的行业甚至出现50%的涨幅,目前,这种趋势还在延续。

  相较之下,实现“机器代人”后,这笔账显然要划算很多。石海丰说,目前企业工人工资及各种保险金,每个人每月至少要花费3000多元,而他们每添加一台新设备,人工成本就可以缩减到原来的六分之一左右。“一台机子的售价在10万到15万之间,一两年就可以回本。”他称。

  很多企业也正是被这个“算术结果”所吸引,才主动加入到“机器换人”的行列中。但这在以前,却是不可想象的。事实上,一直到2004年以前,“机器”二字都还是昂贵的代名词,对成本的精确计算,让企业们纷纷选择了“人”。但也是从这一年开始,这一现象开始逆转。前所未有的“民工荒”从珠三角、长三角一路蔓延,供需关系变化,人工价格水涨船高。与此同时,随着国产技术的进步,机器的价格却逐渐跌落,“机器换人”的对比效应显现。

  如果不能相应地提升工人素质,也会限制其效益的发挥

  “机器换人”要换设备,更要换头脑换思路

  “‘机器换人’已经势在必行。”有专家表示。作出这个判断的依据是,国内从20世纪60年代中期进入的“人口红利期”,即将在2015年前后宣告结束。由此,用“机器”替代“人”,就成了“再工业化”的基础之一。

  对企业来说,“机器换人”是降低成本、提高效率的有效手段,对政府来说,它也成为当前经济转型升级的有力抓手。早在2012年底召开的浙江省经济工作会议中,省委书记夏宝龙就提出,我省将加快推进产业转型升级,全面推进“机器换人”,以现代化、自动化的装备来提高劳动生产率和提升传统产业,努力实现减员增效、减能增效、减耗增效、减污染排放增效和提高优质产品率、提高全员劳动生产率等“四减两提高”目标。

  从去年开始,我省又开展了为期三年的“机器换人”(现代化技术改造)专项行动,设定的目标是,今后三年全省技术改造投资占工业投资的比重要达到60%,机器装备投入占工业投资比重要达到40%。

  不过,虽然是大势所趋,记者了解到,也不是所有企业都有“机器换人”的底气和实力。

  有企业主表示,现在设备价格确实比以前降低了不少,但对一些小微企业来说,还是一笔难以承受的支出。据了解,目前企业所用的自动化设备,大多是国外进口,不仅价格高昂,还不一定适合国内企业的生产,需要二次改装和调试。

  人才也是掣肘的一个方面。绝大多数小微企业没有专门的工艺技术部门,缺少专业的技术人员,难以自主开发新工艺、新产品。而“机器换人”不仅仅意味着生产线的更新,如果不能相应地提升工人素质,也会限制其效益的发挥。可以明确的是,“机器换人要求一线员工必须尽快向知识型生产者转型。”

  说到底,机器很关键,但人是核心。“机器换人”要换设备,更要换头脑、换思路。这样,才能真正换出一片发展的新天地。在婺城,“机器换人”是实现工业转型升级的第一步,但企业不能止步于引进设备、换掉工人。更值得长期探索的是,如何把现代技术纳入到整套的生产管理体系中去,最终实现生产智能化、决策科学化,将信息化与工业化深度融合,真正促进企业转型升级,实现调结构、稳增长、促发展战略目标。

  投入巨资引进先进生产线,不少企业心有余而力不足

  “机器换人”并不好走,但也要努力尝试

  摆在面前巨大的投资,是实施“机器换人”最大的“拦路虎”。引进先进的生产设备,一些硬件上的投入达到百万元甚至千万元;而成本回收可能需要3到5年;而很多小微企业不一定具备资金实力,只能“心有余而力不足”。

  据省经信委一份调查显示,38.1%的企业表示对机器换人“迫切需要”,有53.4%的企业态度“模棱两可”,认为只有在政府加大政策激励力度时才会考虑,原因主要是机器换人一次性投入大、成本回收期长,以企业现有财力无力承担。而目前完成或者正在实施技术改造项目的,主要是一些有实力的大企业。而对于广大小微企业而言,这条路并不那么好走。

  比硬件投入难度更大的是软件投入。“机器换人”并不仅仅意味着生产线的更新。如果不能相应地提高职工素质,也会限制其效益的发挥。在传统工业向现代工业的转型中,简单重复的工作在急剧减少,企业规模不再由员工数量决定。机器换人要求一线员工必须尽快向知识型生产者转型。事实上,很多小微企业本身缺少技术部门及人员,难以自主开发新工艺、新设备,这就需要装备研发制造等相关支持。问题在于小微企业这方面的承受能力就很弱。

  不过,眼前的实力并不能阻碍企业主们对于“机器换人”的热情。婺城工业企业对此形成了共识,正努力向“机器换人”要红利。

  尽管“机器换人”已成为工业化步入更高阶段的必然选择,是市场“无形之手”的内在规律体现,但政府的“有形之手”在这一过程中也须“有为”。政府有所作为、顺势而为、因势利导,是企业减少纠结的关键。

  事实上,政府部门只要进一步加强“机器换人”的政策引导、政府服务和机制建设工作,就能为破解“不能换”这一更复杂更深层次的难题,探索更高层面的改变。当“人口红利”变得难以为继,如何为下一步发展赢得竞争新优势?“机器换人”就是一条现实可行的途径,

  记者建议,政府应有针对性地在设备和技术研发方面给予扶持。从企业方面来说,“机器换人”不一定要一步到位,实力较弱的企业,不妨从采购简单加工设备开始,以后根据不同阶段的需要,逐渐更新设备。电视台、报社等媒体矩阵掀起“机器换人”榜样宣传的热潮,企业之间互比互看,交换经验。“机器换人”的政策福利和现实红利,让更多有潜力但踌躇不前的中小企业鼓足勇气参与“机器换人”的大潮。

责任编辑:吴晗晓

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